1.新采购右前电机已安装好; 2.2.19下午测试右前电机及两个摆臂电机无响应,等电气重新测试,然后上壁面测试
新装电机电流1.3A,PID参数统一 测试
@xushengqi 麻烦升旗,下午把洗舱前端电机转起来(需与电气一起排查,IO控制); 正常后,请轩哥测试,然后录视频;
收到
前端电机已经转起来?
前端电机已经转起来? 是的 但是上电就转,需要配置遥控器按钮控制启停
@xushengqi 前端电机IO控制;
@xushengqi 洗舱安卓MK32的程序;
@xushengqi 程序无问题:线路有问题;前端电机旋转无问题;
测试摄像头、整改线路、下载线 安卓软件重新写、显示视频、机器人状态信息
洗舱机器人需要重新接线,CAN通信线虚,经常断。摄像头测试没问题,安卓软件测试没问题。 接线的时候需要引出来1-2个485口,最好引出来两个。另外也需要把芯片的调试下载端口引出来方便以后闭盖测试。@Bai_Ming
@xushengqi 今天安排整理线
@xushengqi 电控整理线,请升旗指导一下;防水密封圈;
@xushengqi 整理完线,请轩哥盯一下装配
@xushengqi 调试中遇到的问题; 电机太大,原装轴变形; 无论结构不合理; 机械强度不够;
@BIHONGXU 装一次测电机电流;
@xushengqi CAN的换了;麻烦升旗,测试;
右前轮电机 重启,或者放置一会会偶发编码器通讯错误,寄回厂家检修
@xushengqi 周一、周二测试无问题;
No due date set.
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1.新采购右前电机已安装好;
2.2.19下午测试右前电机及两个摆臂电机无响应,等电气重新测试,然后上壁面测试
新装电机电流1.3A,PID参数统一
测试
@xushengqi 麻烦升旗,下午把洗舱前端电机转起来(需与电气一起排查,IO控制);
正常后,请轩哥测试,然后录视频;
收到
前端电机已经转起来?
@xushengqi 前端电机IO控制;
@xushengqi 洗舱安卓MK32的程序;
@xushengqi 程序无问题:线路有问题;前端电机旋转无问题;
测试摄像头、整改线路、下载线
安卓软件重新写、显示视频、机器人状态信息
洗舱机器人需要重新接线,CAN通信线虚,经常断。摄像头测试没问题,安卓软件测试没问题。
接线的时候需要引出来1-2个485口,最好引出来两个。另外也需要把芯片的调试下载端口引出来方便以后闭盖测试。@Bai_Ming
@xushengqi 今天安排整理线
@xushengqi 电控整理线,请升旗指导一下;防水密封圈;
@xushengqi 整理完线,请轩哥盯一下装配
@xushengqi 调试中遇到的问题;
电机太大,原装轴变形;
无论结构不合理;
机械强度不够;
@BIHONGXU 装一次测电机电流;
@xushengqi CAN的换了;麻烦升旗,测试;
右前轮电机 重启,或者放置一会会偶发编码器通讯错误,寄回厂家检修
@xushengqi 周一、周二测试无问题;