【海生物】存在的问题及处理方式 #3

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存在问题

视频问题
	上位机显示图像出现卡顿,运行时间5min之后会出现卡顿
软件串口读取问题

sbus转485问题
[] 用自己的板子,转换一个;
【】 模块检测
	模块是否有问题 @BIHONGXU 
# 存在问题 视频问题 上位机显示图像出现卡顿,运行时间5min之后会出现卡顿 软件串口读取问题 sbus转485问题 [] 用自己的板子,转换一个; 【】 模块检测 模块是否有问题 @BIHONGXU
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6.海生物清理机器人
label 1 year ago
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图像问题:1.图像传输卡顿是由于硬件不同的传输协议造成的;安卓上的图像显示软件均卡顿;海康的图像软件(Windows)无明显卡顿;
可能解决方式:
1. 直接用Windows 电脑查看
2. 查看能否使用海康安卓的SDK编译安卓的软件,实现图像查看;

图像问题:1.图像传输卡顿是由于硬件不同的传输协议造成的;安卓上的图像显示软件均卡顿;海康的图像软件(Windows)无明显卡顿; 可能解决方式: 1. 直接用Windows 电脑查看 2. 查看能否使用海康安卓的SDK编译安卓的软件,实现图像查看;
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BIHONGXU was assigned by Bai_Ming 1 year ago
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在使用MK15遥控器时,控制机器人运动,偶发失灵情况,请总结(如何诊断问题及解决方法)@BIHONGXU

在使用MK15遥控器时,控制机器人运动,偶发失灵情况,请总结(如何诊断问题及解决方法)@BIHONGXU
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1.遥控器发的错了?
2.硬件供电问题?MK15使用官方供电串口也坏了;控制项12V供电出问题;
3.加校验?

1.遥控器发的错了? 2.硬件供电问题?MK15使用官方供电串口也坏了;控制项12V供电出问题; 3.加校验?
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测试一下,没问题就扣盖?
@BIHONGXU 测试稳定性;
水压传感器;
前后左右转弯;
烧写程序;
测试电压电流;

测试一下,没问题就扣盖? @BIHONGXU 测试稳定性; 水压传感器; 前后左右转弯; 烧写程序; 测试电压电流;
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@BIHONGXU 测试进度及效果?

@BIHONGXU 测试进度及效果?
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2月20日测试情况:
空载情况下最高总功率为550W,负载50KG情况下最高总功率650W。
机器人前后左右移动正常。可以正常调整移动速度和灯光亮度。
机器人姿态数据及水深数据接收正常。

2月20日测试情况: 空载情况下最高总功率为550W,负载50KG情况下最高总功率650W。 机器人前后左右移动正常。可以正常调整移动速度和灯光亮度。 机器人姿态数据及水深数据接收正常。
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2月20日测试情况:
空载情况下最高总功率为550W,负载50KG情况下最高总功率650W。
机器人前后左右移动正常。可以正常调整移动速度和灯光亮度。
机器人姿态数据及水深数据接收正常。

2月20日测试情况: 空载情况下最高总功率为550W,负载50KG情况下最高总功率650W。 机器人前后左右移动正常。可以正常调整移动速度和灯光亮度。 机器人姿态数据及水深数据接收正常。
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500w,50Kg600w
数据记录,录像;测试情况记录

500w,50Kg600w 数据记录,录像;测试情况记录
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GuoShiqing closed this issue 1 year ago
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除海生物机器人更换控制器为UniRC 7,需要做的测试有:
1. UR7 视频显示是否流畅?或者是否比MK32 流畅? 截止日期为: 6月5号;[比MK15性能好,但是也没有特别好]
2. UR7 没有usb串口,需要调整程序,透传口更换为ttyHS3 截止日期 6月5号:
代码修改如下:image
image
image
image
参考代码:WaterWall
【已经写完】

除海生物机器人更换控制器为UniRC 7,需要做的测试有: 1. UR7 视频显示是否流畅?或者是否比MK32 流畅? 截止日期为: 6月5号;[比MK15性能好,但是也没有特别好] 2. UR7 没有usb串口,需要调整程序,透传口更换为ttyHS3 截止日期 6月5号: 代码修改如下:![image](/attachments/92c5a439-d682-45b6-931c-d7d5520cdd72) ![image](/attachments/4c476665-583e-4602-9277-e8fc51a139b1) ![image](/attachments/32a00383-9d60-45e8-a878-3b342f03031a) ![image](/attachments/6c446b16-4953-42ca-908e-d983e6639cbb) 参考代码:WaterWall 【已经写完】
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