肋骨版 #9

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1.钛虎电机调试;设置ID,查找CAN线

1.钛虎电机调试;设置ID,查找CAN线
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11.肋骨版机器人
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1.电机设置波特率500K,ID分配为左1右2,左3右4;
2.8线钛虎电机,CAN配置;
3.机器人电气配好,开始程序调试;

1.电机设置波特率500K,ID分配为左1右2,左3右4; 2.8线钛虎电机,CAN配置; 3.机器人电气配好,开始程序调试;
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1.改为MK15通讯;

1.改为MK15通讯;
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先动起来

先动起来
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@HuangJiaBao 上周钛虎电机CAN通讯,陀螺仪RS485通讯,SBUS通讯,均测通;
本周需解决
1.六个电机运行问题;
2.按项目需求,填写程序并测试;

@HuangJiaBao 上周钛虎电机CAN通讯,陀螺仪RS485通讯,SBUS通讯,均测通; 本周需解决 1.六个电机运行问题; 2.按项目需求,填写程序并测试;
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俯仰电机和旋转电机,有些卡顿;

俯仰电机和旋转电机,有些卡顿;
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俯仰电机和旋转电机,有些卡顿;

摇杆和开关同时控制电机,开关控制电机旋转时摇杆给出的命令是电机停止。删除其中一套控制逻辑即可。

> 俯仰电机和旋转电机,有些卡顿; 摇杆和开关同时控制电机,开关控制电机旋转时摇杆给出的命令是电机停止。删除其中一套控制逻辑即可。
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电机速度控制(P_MK32->CH11_RD1左旋按住加速、右旋按住减速)
旋转电机和俯仰电机自动运动,待根据实际作业环境进行修改

电机速度控制(P_MK32->CH11_RD1左旋按住加速、右旋按住减速) 旋转电机和俯仰电机自动运动,待根据实际作业环境进行修改
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@HuangJiaBao 让天齐测试;

@HuangJiaBao 让天齐测试;
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1 四个电机增加速度限位,修改电机速度参数上下限为5000
2 编写旋转、俯仰电机根据位置和时间限位的程序,待测试

1 四个电机增加速度限位,修改电机速度参数上下限为5000 2 编写旋转、俯仰电机根据位置和时间限位的程序,待测试
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mk15遥控器
手动控制+自动控制旋转、俯仰电机

mk15遥控器 手动控制+自动控制旋转、俯仰电机
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能动了,屏幕可以显示数据了

能动了,屏幕可以显示数据了
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mk32遥控器屏幕显示:车体速度、摆臂速度、旋转摆幅、俯仰摆幅和横滚角

mk32遥控器➕屏幕显示:车体速度、摆臂速度、旋转摆幅、俯仰摆幅和横滚角
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MK32遥控器+回原点+左限位

MK32遥控器+回原点+左限位
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MK32+回原点后可以继续按照设定进行自动作业

MK32+回原点后可以继续按照设定进行自动作业
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需修改作业模式:清洗一道,后退一次(改变一边清洗一遍后退);后退距离可调(屏幕输入数值),后退速度暂时给定(测试给一个适合速度值)。

需修改作业模式:清洗一道,后退一次(改变一边清洗一遍后退);后退距离可调(屏幕输入数值),后退速度暂时给定(测试给一个适合速度值)。
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清洗一道,后退一次(30mm)

清洗一道,后退一次(30mm)
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自动模式旋转、俯仰电机速度可调

自动模式旋转、俯仰电机速度可调
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4.3号下午拆六个电机,返回钛虎升级电机版本

4.3号下午拆六个电机,返回钛虎升级电机版本
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修改天空端位置,从下层安装到上层便于调试。请佳宝测试,程序暂不改动检查如,0.线路是否完好;1.验证功能是否完好;

修改天空端位置,从下层安装到上层便于调试。请佳宝测试,程序暂不改动检查如,0.线路是否完好;1.验证功能是否完好;
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1、2号电机的在接线板上的插头接触不良(插拔电机线后,2号电机就不转了),对应的线是m3,
2、更改电机分段式PID参数为800,1000,在0.7m/min以下,3号电机会有轻微的抖动,较更改PID参数之前有明显好转
3、天空端串口损坏,无法收发数据

4、机器人功能已恢复

1、2号电机的在接线板上的插头接触不良(插拔电机线后,2号电机就不转了),对应的线是m3, 2、更改电机分段式PID参数为800,1000,在0.7m/min以下,3号电机会有轻微的抖动,较更改PID参数之前有明显好转 3、天空端串口损坏,无法收发数据 4、机器人功能已恢复
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1.修改俯仰电机原点位置,机器人功能已恢复

2.天空端的串口损坏

1.修改俯仰电机原点位置,机器人功能已恢复 2.天空端的串口损坏
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